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1、概述
  1998年12月20日,對洛陽熱電廠改擴建工程1號發(fā)電機定子繞組進行直流耐壓試驗。該發(fā)電機由俄羅斯制造,交接試驗直流耐壓值按照俄方意見為45kV。首先對B相進行耐壓試驗,A、C相短路接地,當電壓升至43kV時,直流高壓發(fā)生器保護動作,電壓突然降至零。然后測量B相繞組絕緣為0.2MΩ。排除外部出線套管和絕緣套桶造成此種現(xiàn)象的可能后,測量結果仍不變,說明發(fā)電機定子B相已被擊穿。
    該汽輪發(fā)電機的型號為TBM-160-2,由俄羅斯新西伯利亞電力股份公司制造,額定有功功率160MW,定子額定電壓18kV,定子接線Y。發(fā)電機定子繞組、定子鐵芯均采用變壓器油直接冷卻。
2、擊穿點的查找
2.1 原理
  在打開發(fā)電機定子前先初步確定擊穿點的位置,然后打開發(fā)電機,解開線棒之間的焊頭,判斷擊穿線棒。
(1)直流壓降法
    對B相繞組通直流,測量B相繞組兩端對地電壓,如圖1所示。由圖可知, L1=U1L/(U1+U2) L2=U2L/(U1+U2)式中 L1、L2分別表示繞組故障點G距引出線頭B、Y的長度,L表示該繞組的總長度。
(2)搖表檢測法
  初步判定故障點位置后,為進一步確定在哪一根線棒上,可將擊穿點所在線棒焊開1個焊頭,用搖表分別測量B、Y段兩端對地絕緣,故障線棒即在對地絕緣較低的一端。
2.2 擊穿點的實際查找
2.2.1 初步判斷
  該發(fā)電機定子繞組參數(shù)為Z=42,線圈節(jié)距Y=17,每極每相槽數(shù)q=7,極數(shù)2p=2,每相繞組有線棒28根,其繞組接線見圖2。為了能準確判斷擊穿點的位置,可先后采用3種方法對繞組通直流:用TP3381型直流電阻測試儀通10A直流;用蓄電池加限流電阻通直流;用電焊機通115A直流。
   
根據(jù)繞組接線圖和試驗數(shù)據(jù)分析,B相繞組共有線棒28根,故障可能發(fā)生在4槽下、30槽上或5槽下。故障不能確定的原因是:沒有合適的既能滿足大電流,又有較好穩(wěn)流效果的直流電源。后來的檢查結果證明第一組數(shù)據(jù)是準確的。根據(jù)該組數(shù)據(jù)計算:
    L1=U1L/(U1+U2)=1.8×28/(1.8+32.2)=1.48。
   
故障發(fā)生在靠近B端的第二根線棒上,即4槽下。這組數(shù)據(jù)是用TP3381型直流電阻測試儀測量的。           
2.2.2 解體判斷

(1)用銅焊機將29槽上線棒汽輪機側焊頭解焊,用500V兆歐表測量的絕緣電阻為:29槽上線棒對地大于200MΩ,4槽下線棒和B相其余棒對地為0.67MΩ。
(2)將4槽下線棒與30槽上線棒在勵磁機側焊頭解焊,(用500V兆歐表)測量的絕緣電阻為:29槽上線棒對地絕緣大于200MΩ,4槽下線棒對地0.42MΩ,30槽下線棒和B要其余線棒對地大于200MΩ。由此,可判斷出擊穿部位在4槽下線棒。
2.2.3 查出擊穿點
   
將故障線棒4槽下線棒取出,加20A直流,測量線棒兩對地電位。根據(jù)試驗數(shù)據(jù)判斷:擊穿點在很靠近勵端的位置。經(jīng)查找,發(fā)現(xiàn)擊穿點位于距勵端1 120 mm處的寬面,擊穿點直徑約為0.7 mm,擊穿點位置半導體防暈層有破損,呈三角形,其3邊長分別為4mm、6mm和7mm,擊穿點位于三角形的A點,且有3道劃痕。線棒的主絕緣結構:經(jīng)換位編織熱壓固化成型后的線棒,首先半疊1層半導體帶,然后在線棒的下窄面中央巾1層寬為6mm的鋁箔帶,鋁箔帶每500mm長有一長約40mm的斷口,以改善電場的頒,再半疊包14層絕緣帶,最后再包1層防暈帶。三角形破損區(qū)及劃痕形成對半導體防暈層的貫穿性損傷,但對其內部紙絕緣破壞不大。 
3、擊穿原因分析 
   
經(jīng)分析認定,該發(fā)電機直流耐壓擊穿是由于定子繞組線棒絕緣缺陷造成的。主要原因如下:
(1)該發(fā)電機出廠試驗不合格
   
由出廠直流耐壓試驗數(shù)據(jù)(表4)可見,當直流耐壓45 kV時,A、B、C三相泄漏電流分別為30μA、70μA、63μA,B、C相間差為40μA,B相為A相的2.33倍,C、A相間差為33μA,C相為A相的2.1倍。按國標《電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準》GB50150-91規(guī)定:(發(fā)電機定子)各相泄漏電流的差別不應大于最小值的50%。由此可見,該發(fā)電機屬于不合格產(chǎn)品。
(2)出廠耐壓試驗標準太低
    出廠耐壓試驗電壓應比交接試驗電壓高。一般交接試驗耐壓值應為出廠試驗值的0.8倍。根據(jù)俄羅斯的電氣設備試驗規(guī)程規(guī)定,其交接試驗時直流試驗電壓應為
             1.28×(2UN+3)=1.28(2×18 kV+3 kV)=49.92 kV
  因此出廠試驗電壓應為49.92kV/0.8=62.4 kV。如果按照我國標準,其出廠試驗直流電壓應為3.5 UN=63 kV。俄方出廠耐壓直流僅45 kV,可見標準太低。
(3)從發(fā)電機解體檢查結果可知:擊穿點位于破損三角區(qū)的頂點A處,這說明發(fā)電機4號下線棒在制造過程中受機械外力的作用后,絕緣防暈層形成一個三角形的破損區(qū),區(qū)域的絕緣受到一定影響,這是造成繞組直流耐壓試驗擊穿的一個原因。
4、定子繞組的修理過程
4.1 修理過程
(1)抽轉子,斷開發(fā)電機與汽輪機相聯(lián)的背靠輪,拆掉給水裝置、勵磁碳刷架和軸瓦座,將定子內的油放出。
(2)拆下發(fā)電機端蓋,抽出隔離定子油與轉子的環(huán)氧隔離套筒,線棒頭解焊,線槽退楔,取下線棒在額前部分的固定件。抬出壓在擊穿線棒上的所有線棒后將被擊穿線棒抬出,換上新線棒,回裝線棒,線槽入楔,將線棒連上額前部分,焊接線棒頭。
(3)發(fā)電機定子安裝復位(穿隔離環(huán)氧套筒,轉子穿膛,上端蓋),定子線圈與出線套管連接,定子升溫,干燥處理,合格后定子注油。
4.2 解焊和焊接方法
  首先應將需解焊和焊接的線棒用壓縮空氣噴吹,吹去變壓器油,需加熱外表面部位和接頭用溶劑清洗(去油),然后接頭的加熱部位用罩子覆蓋,線棒的加熱區(qū)附近部位用濕的石棉布包裹。加熱時,罩子及線棒用惰性氣體(如氮氣)噴吹。接頭在焊劑熔融時停止加熱,線棒頭用棒撥開數(shù)厘米。在焊接時向被焊端頭施加壓力,當焊劑熔融時,接頭收聚在一起,就焊接好了。焊接時,同樣要防止變壓器油燃燒,防止措施與解焊時的相同。
5、結論
(1)該發(fā)電機線棒絕緣存在缺陷,造成直流耐壓擊穿。
(2)發(fā)電機制造廠試驗標準過低,要求不嚴格,造成不合格產(chǎn)品出廠。
(3)直流壓降法和搖表檢測法是查找擊穿點位置的有效方法。
    信息來源:m.kk-medicalproducts.com 信息整理:揚州拓普電氣科技有限公司生技部


 

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